時間:2007-07-10 11:51:00來源:hanjuan
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3.改造后系統運行特點
1) 風壓幅值變化小
由于該變頻器是以壓力控制的,即保持恒值,使壓力- 轉數- 功率達到動態匹配,在設定的壓力下穩定運行。實測使用變頻運行時,其壓力變化幅值為0. 034MPa即在設定壓力為0. 5MPa時,其壓力在0. 486~0. 52MPa區間變化。而工頻運行時,在同樣的條件下,其壓力在0. 368~0. 523MPa區間變化,其變化幅值為0. 155MPa。因風壓幅值變化小,使用風負荷穩定,供風質量好,生產效率高。
2) 噪音低
使用變頻運行時,機房平均噪音為72dB (A) ,排氣時機房噪音平均為81. 125 dB (A) ,不排氣時機房噪音平均76. 625 dB (A) 。使用變頻比使用工頻運行排氣時平均降低噪音9. 125 dB (A) ,不排氣時平均降低噪音4. 625 dB (A) 。由于噪音降低,改善了工作環境。
3) 操作簡便
使用變頻運行,只要按動起動按鈕就可使設備運行。甩掉了傳統的減荷閥控制,省去了繁瑣的操作程序,同時,可實現多臺電動機循環軟啟動,消除了電機起動時對電網大電流的沖擊現象。
4) 節約空氣壓縮機潤滑油40%
采用變頻調速后,在空氣壓縮機低轉速運行時,潤滑油耗量也就變小,即所謂"低轉速,低潤滑"。以4L220 /3型空氣壓縮機為例,據統計測算,使用工頻運行時,潤滑油平均每小時用105g,而使用變頻運行平均每小時有42g就夠了。
5) 延長設備使用壽命
由于變頻器保持恒定值的優點,使之壓力- 轉速- 功率達到動態匹配,轉數明顯降低,一般情況在220~584 r /min之間,機械磨損減小,延長設備的使用壽命。
6) 提高運行可靠性
原電控系統與改造后電控系統可互為備用,提高了運行可靠性,同時各項保護措施更加完善。
4. 節能效果分析
設Po 為現有空壓站的壓力設定值。系統改造前,因人工控制方式下送氣量不能連續調節,為保證正常供氣,須使壓力在Po 附近上下波動。Pmax是最高壓力值,當管網壓力達到此值時,空壓站關閉吸氣閥使電機處于空轉狀態。Pmin是最低壓力值,即能夠保證用氣設備正常工作的最低壓力,當管網壓力達到此值時,空壓站重新開啟吸氣閥。一般情況下,Pmax、P0、Pmin之間關系可以用下式來表示:
Pmax = (1 + 2δ) Pmin
P0 = (1 +δ) Pmin
δ是一個百分數,其數值大致在15% ~30%之間,即15% ≤δ≤30%。改造后,系統可連續調節供氣量使管網壓力恒定,因此,可將壓力設定在能滿足設備用氣的最低壓力值Pmin附近。改造后系統所節約的能量主要分析為:
(1) 超過Pmin的壓力所消耗的能量
改造后空氣壓縮機對氣體所做的功可以表示為W = Pmin ×Qmin ,可以假設改造前壓力常年工作在P1附近,此時空氣壓縮機所做的功可以表示為:
W1 = ( Pmin +ΔP) (Qmin +ΔQ),式中的ΔP =δPmin、ΔQ ≈ Qo - Qmin ,若假設系統改造前、后的管網的情況和用氣的工況不變, P -Q之間的管阻曲線是一條二次曲線,通常情況下可以用直線來表示。則系統改造后的節能率η可以表示為:
η = (W1 - W ) /W1=1 - W /W1
由計算可知,節能率η的值可達相應δ值的一倍以上,因此超壓部分的節能潛力很大。
(2) 調節方法不合理所消耗的能量
通常情況下,當壓力達到Pmax時,空氣壓縮機通過關閉吸氣閥使電機空轉調節排氣量,但空氣壓縮機在空轉中還是帶動活塞或螺桿運動,此時的能耗約占空氣壓縮機滿載運行時的30% ~50%,將這部分能量節省下來的數量,也相當可觀。
(3) 電機起動時所消耗的能量
空氣壓縮機是大轉動慣量負載,電機空載起動時所需的功率大致相當于電機滿載運行時所消耗功率的2~3倍,時間約為1min,這部分能耗在大多數空壓站中不占主要部分,在某些靠頻繁起動來控制排氣量的空壓站時,這部分能耗就顯得很大。
5. 結語
本系統利用變頻器實現多臺空氣壓縮機的變頻節能改造,在降低投資的同時實現最佳節能效果,既降低開機、停機時瞬間電流沖擊對電氣和機械設備的影響,又提高了設備運行的可靠性,系統至今運行十分正常,滿足了生產的需要,達到了預期節能效果。
如一臺45KW的空壓機為例:45KW X 90% = 40.5(度/小時)
電費計價¥0.85元/度,使用時間按每月30天,每天20小時,則每月注塑機油泵馬達部分的電費約為:
40.5度/小時X30天X20小時X ¥0.85元/度=¥20,655元/月
二、 改造后
改造后空壓機的節電率按平均30%核算,則每月回收效益為:
¥20,655X 30% = ¥6,196.5元/月
年回收效益為:¥6,196.5元/月 X 12月 = 74,358¥元
以上僅為舉例說明,具體數據以試機實測數據為準。
一般情況下,所有投資可于6-10個月內通過電費節省回收。(回收期與的開機率相關)標簽:
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